案例1:某生產工廠,電機軸承型號:NU319/C3
現場電機放在厚的橡膠墊上開機振動大,推測異響來源于振動大的,現場無固定測試臺,建議將電機移動地面,振動消失,現場運行40分鐘,客戶反饋正常。
案例2:某電機廠,電機軸承型號:6226/C3
現場電機加速度包絡頻譜中可見二倍線頻率;設備存在氣隙不均,電機廠家修正兩側端蓋對中尺寸,調整氣隙間隙后,電機噪音消失。
案例3:某電機廠,電機軸承型號:6208/C3(鐵蓋)
現場確認發現使用6208/C3(鐵蓋)是21年生產,比較21年軸承與***新的25年軸承,打開鐵蓋發現21年的油脂有一定干涸,現場有異響的是21年出廠軸承,而25年出廠軸承的無問題,問題解決。
案例4:某電機廠,電機軸承型號:6306/C3(鐵蓋)
電機軸承開機測試幾分鐘時發現異響。繼續運行15~30分鐘異響消失,推測是油脂未充分跑合,充分跑和后異響消失。
案例5:某生產型工廠,電機軸承型號:6312/C3(鐵蓋)
現場固定測試臺測試有較大聲音,加油脂聲音未變化。驅動端墊紙墊片25um,聲音減小。軸承游隙過大,增加軸承軸向預緊可適當降低軸承噪聲等級。
案例6:某生產型工廠,電機軸承型號:NJ 2318/C4
工廠振動篩電機在維修后測試時,維修車間工程師認為軸承聲音異常,經過測試,添加油脂聲音消失后,短時間又會出現,延長測試2個小時,振動和溫度都沒有變化。并結合聽診器判斷。此聲音為軸承固有噪聲,不優化任何部件的情況下,無法解決。
結合振動電機情況需要優選C4游隙,而現場對聲音分貝并無限值,***后決定將電機投入使用,現運行一年,電機無任何異常。
案例7:某生產型工廠,電機軸承型號:NU 234/C3
巡檢工程師在設備巡檢的時候使用聽診器聽軸承聲音,在發覺異常,后采用錄音功能將聲音錄下。回到辦公室后在電腦回放,確認有規律的異常聲音出現。
再次到現場采用振動頻譜檢查分析,進一步確認外圈故障頻譜。第一時間安排電機停機維修,拆解后確認軸承外圈故障。