摘 要:針對泰鋼950mm熱軋機組軋機軸承頻繁燒損,嚴重影響車間正常生產和成本控制的情況,對工作輥和支撐輥軸承 的受力情況進行分析跟蹤,查明軋機軸承燒損原因。通過磨床磨削質量的控制,裝配人員裝配質量的控制,工作輥、支撐輥牌坊窗口的控制,軋線操作人員負荷分配的控制等控制措施,軋輥輥系運行質量持續穩定,生產成本不斷降低,軸承消耗逐年下降,效果顯著。
關鍵詞:軋機;軸承;燒損;磨削質量
1 前言
泰鋼950mm熱軋生產線由于現場設備運行環境的惡劣和設備精度功能的下降,造成燒軸承故障頻繁發生,不但增加成本,而且中斷正常的生產,影響正常的生產節奏,很大程度上影響了產量和質量的提高。根據泰鋼950mm熱軋生產線現有生產工藝和設備特征,圍繞這一工程技術難題,提高軋機利用率,對軋機軸承燒損的各種原因進行分析排查,對工作輥和支撐輥軸承的受力情況進行分析跟蹤,查明軋機軸承燒損原因,制定實施整改措施。
2 現狀原因分析
2.1 支撐輥軸承燒損分析
泰鋼集團950mm熱軋生產線工作輥接軸旋轉轉動帶動上、下支撐輥,支撐輥操作側推力軸承(型號3510/480)主要承受軋制過程中產生的軸向力,支撐輥四列軸承(型號314441B),主要承受軋制過程中產生的徑向力。從軸承損壞分析來看,支撐輥軸承燒損主要集中在下支撐輥軸承。其表現形式主要有:軸承損壞一般保持架變形斷裂,外圈斷裂,滾動體掉塊,滾道麻點。造成支撐輥軸承燒損的原因主要有以下幾個方面。
(1)支撐輥軸承座與軸承存在間隙,裝配人員未進行測量檢查,或者檢查不到位,裝配過程中軸承外圈存在損壞隱患未檢查出來,上線后造成燒軸承。支撐輥軋輥軸承臺磨損超出使用標準,未及時維修修復軸承臺,造成軸承內套斷裂導致軸承損壞燒軸承。支撐輥操作側四列、推力軸承損壞,裝配過程中軸承座未打開壓蓋檢查,存在隱患,軸承上線后造成燒軸承。下支撐輥傳動側四列軸承損壞,內套損壞,軸承外圈磨損受力不均。
(2)軋制過程中支撐輥下兩側水平偏差變化大,承壓墊、階梯墊超出使用標準,更換不及時。支撐輥磨削精度達不到使用標準,下線經測量橢圓度0.15mm,內部控制標準0.05mm,磨削精度達不到使用標準。支撐內外擋環鎖緊不到位,存在竄輥現象。
(3)支撐輥裝配未執行原拆原裝,固定機架使用,軸承、內套、軸承座等配合原因,造成支撐輥燒軸承。支撐輥裝配過程中軸承座固定螺栓存在緊固不到位、缺失,鎖緊螺母螺栓緊固不到位。支撐輥內套使用超出周期未更換,內套剝落掉塊損壞。支撐輥軸承損壞,支撐輥軸承自身存在質量缺陷。
(4)支撐輥軸承座密封磨損、老化,更換不及時。軸承座進水,潤滑油快速乳化,進一步降低了軸承的使用壽命,造成燒軸承。上、支撐輥牌坊襯板磨損超出使用標準未及時更換調整牌坊窗口,支撐輥牌坊窗口標準:操作側1000mm(0.8~1.02mm),傳動側990mm(0.8~1.02mm),也是燒軸承的原因之一。
2.2 工作輥軸承燒損分析
泰鋼950mm熱軋生產線軋機為四輥軋機。軋鋼過程中,由于軋制規格、鋼種原因,受沖擊力不均,工作輥F1-F3操作側推力(型號32048X/DF),工作輥F4-F7操作側推力(型號32040X/DF),工作 輥F1-F3四列軸承(型號527104)工作輥F4-F7四 列軸承(型號FC5068230M/HC)承受軋制過程中產生的軸向力和徑向力。在正常軋制過程中,工作側軸承座由擋板固定,對軋制過程中的軋輥受力進行分析可知,軋鋼過程中工作輥軸承主要承受徑向力。
(1)工作輥操作側止動夾鉗變形,螺栓緊固不到位,軸承座壓蓋螺栓松動,裝配人員裝配不標準, 軸承座壓蓋螺栓緊固不到位。對下線輥子在裝配時未做好檢查,超出使用周期的軸承游隙過大,在線損壞燒軸承。
(2)工作輥操作側推力軸承損壞,軋機兩側不水平,階梯墊兩側底板磨損超出使用標準。工作輥四列軸承外圈磨損嚴重,超出使用標準未下線停用。工作輥竄輥滑座焊接處開焊、螺栓松動存在間隙。支撐輥軸承座襯板在線磨損1mm,襯板更換不及時,造成輥面受力不均從而導致工作輥軸向竄動。
(3)下支撐操作側、傳動側軸承臺掉塊,輥面受力不均導致工作輥軸向竄動。工作輥軸承座長期使用,內徑存在磨損變形,達不到使用標準。
(4)磨床磨削精度差,軋輥磨削達不到內部控制指標,橢圓度、圓錐度0.05mm為工藝標準,上線后導致燒軸承。工作輥牌坊窗口達不到工藝標準,操作側560mm(0.8~1.02mm),傳動側550mm(0.8 ~1.02mm),軋鋼過程中,軋輥軸向竄動。精軋入口溫度達不到開軋溫度950℃,各機架軋制力增高,軋制低溫鋼。軋機軋制過程中,軋制力負荷分配不均,部分機架負荷過大。
3 燒軸承控制措施
(1)對軋輥的磨削質量進行重點抽查,保證工作輥橢圓度、圓錐度內部控制指標為≤0.02mm,支撐輥橢圓度、圓錐度內部控制指標為≤0.05mm,軋機的穩定性和板型質量明顯提高,重點對軋輥裝配過程從磨削質量、裝配精度、上線時間和機架及下線檢查進行全過程控制。裝配人員專人對牌坊窗口進行測量,對超出圖紙技術要求的及時加墊片進行調整,保證牌坊窗口精度控制在0.8~1.02mm,下支撐輥牌坊間隙每月利用定修全部測量1遍,并調整在標準范圍之內,每月對工作輥和支撐輥軸承座襯板重新測量1遍,對達不到標準的軸承座更換襯板。新軸承上線使用1個月后每半月對軸承拆檢1次,并對軸承使用情況制定跟蹤記錄,發現軸承外圈有麻點或有嚴重磨損的更換后再上線,按照裝配標準進行原拆原裝固定機架,新軸承、內套使用前確認廠家、型號,軸承、內套尺寸符合標準。通過運行分析,對軋機的牌坊窗口精度和軋輥的原拆原裝進行重點管控,軋輥的運行質量逐月提高。
(2)針對軋輥軸承消耗居高不下的問題,開展“定拆裝方式、定牌坊測量、定機架使用、定冷卻方式、定磨削精度、定加油方式、定拆檢周期、定更換周期”的八定工作方法。實施了軋輥上線前操作臺與軋輥裝配工的轉序驗收,軋輥裝配質量了較大的提升。分析設備潤滑的優缺點,為潤滑工作提供參考和改進方向。軋輥運行質量穩定,軸承消耗持續降低。嚴格執行精軋支撐輥的換輥周期,加大精軋機牌坊管理力度,同時對下線的軸承應力充分釋放,減少軸承的疲勞程度,延長使用壽命。精軋周期更換了支撐輥牌坊襯板,窗口精度控制在0.8~1.02mm,對工作輥窗口尺寸利用每天更換支撐輥時間進行調整,保證窗口精度在范圍內;同時按照12個月周期對彎輥座進行更換,保證了彎輥功能的正常投用,彎輥座、滑板螺栓緊固,滑板磨損量≤0.4mm,工作輥滑板間隙對窗口中心線偏移≤0.1/1000mm,全長總偏移量≤0.15mm。彎輥座厚度:操作側入口320(-0.1~-0.4)mm,操作側出口310(-0.1~- 0.4)mm,傳動側入口325(-0.1~-0.4)mm,傳動側出口315(-0.1~-0.4)mm,滑板安裝孔徑為M16,深35mm。
(3)嚴格按照軋線統一的規定用油用脂。工作輥接軸定期拆檢,定期更換,避免因動平衡不符合技術要求,抖動造成的竄輥燒軸承。裝配軸承過程中盤動軸承無卡阻、軸承座內無異物,軸承滾道無麻點為標準,緊固工作輥軸承座襯板螺栓,測量尺寸符合要求。襯板涂油,擦拭輥面,安裝鎖緊裝置,使軸承座與軋輥軸向竄動≤2mm。緊固到位,軸承外圈與軸承座內孔配合間隙≤0.03mm,內圈與軋輥為過盈配合0.02~0.05mm。工作輥軸承座襯板尺寸要求:傳動側550(-0.4~-0.58)mm;操作側560 (-0.4~-0.58)mm;冷卻時間≥24h。支撐輥軸承座襯板尺寸要求:傳動側990(-0.3~-0.5)mm;操作側 1000(-0.3~-0.5)mm。
(4)軋輥安裝到機床檢查軸承內套表面無麻點,無裂紋。通過百分表測量內套橢圓度,工作輥、支撐輥標準達到標準,方可裝配上線。針對軋輥軸承臺研磨的進行更換軋輥,做到了內套與輥徑為過盈配合。同時內套安裝前加熱90~100℃,不超過 120℃,無過熱現象,保證支撐輥上線使用穩定。對易損備件(止動夾鉗、內外當環、端蓋、襯板)嚴格按 照周期進行更換,確保備件螺栓緊固到位無松動現象,對下線后的軸承,上線前進行詳細檢查,發現隱患提前處理,嚴禁帶隱患上線。對裝配過程中隔 環、止動夾鉗、外擋環、內擋環、密封不符合標準的進行更換。軸承座壓蓋螺栓齊全,保證裝配精度。
(5)下支撐輥下部的均壓板需同時進行更換,嚴禁兩側磨損不一致上線。對軋制過程中燒軸承每出現一次,進行詳細分析,并制定出具體的防范措施,直至隱患消除。對精軋的階梯墊塊利用定修兩側同時修磨,保證兩側水平。每次上線前的軋輥磨削質量建立記錄,做到可追溯。均壓板磨損≤0.1 mm,階梯墊塊磨損≤1 mm,標高(810±5)mm,兩側階梯墊塊對中精度≤0.1 mm,水平錯位允差≤0.2 mm。
(6)針對軸承座進行分析,測量軸承內徑尺寸,軸承座磨損超出使用標準,立即報廢軸承座。對下線的工作輥軸承全面進行檢查,對超出周期的軸承重點跟蹤檢查,發現隱患及時更換,杜絕存在隱患的軸承上線使用,保證軸承的在線使用要求。每半月1次打開軸承座壓蓋對四列軸承、推力軸承進行檢查,壓蓋螺栓齊全。對損壞的密封每次裝配時進行檢查,不符合標準的及時更換。利用定修對工作輥滑座固定螺栓進行緊固,同時對其他機架檢查進行視況緊固。支撐輥保證原拆原裝的同時,達到支撐輥固定機架原上下使用,保證裝配質量。同時繼續堅持根據下線拆檢存在隱患的軸承,對機架牌坊 窗口進行測量調整。對下線的支撐輥軸承座嚴格按照周期進行測量,對使用過程中超出使用標準的襯板及時進行更換,保證裝配質量。
4 效果評價
(1)軋輥輥系運行質量持續穩定,生產成本不斷降低。通過對裝配標準的不斷優化和完善,總結出了八定工作法,通過軋輥下線、拆檢、冷卻、磨削、 裝配、上線形成了閉環管理,保證了軋輥運行質量的持續穩定,通過內部專項檢查,不斷地鞏固的提 升,提高管理標準,不斷改善現場環境。
(2)2021—2023年,軸承消耗呈下降趨勢,通過磨床磨削質量的控制,裝配人員裝配質量的控制, 工作輥、支撐輥牌坊窗口的控制,軋線操作工負荷分配的控制,溫度的控制,生產計劃的編制,工藝的優化,提高板坯熱裝率,一系列措施,都有利于軸承消耗的降低。2023年與2021年對比,噸鋼成本下降1.433元,年節約資金258.817萬元。
(3)支撐輥四列軸承2020年之前滾珠形式為穿銷形式,由于軋制規格、鋼種等原因,受力大后易出現滾珠破碎,現改為實心滾珠,由原未改型過鋼量20萬t產量,改型后達到40萬t。1套軸承節約近 4萬元左右,進一步降低了成本消耗。
(4)通過跟蹤分析,控制措施得當,已形成良性循環,軸承消耗逐年出現下降趨勢.燒軸承故障的降低,提高了生產利用。按照工藝標準,每次燒軸承更換1套支撐輥為40 min,1套工作輥12 min。每生產1卷熱軋帶鋼生產用時2 min,按照少燒1套支撐輥、工作輥累計時間52 min折算,能夠多生產26卷帶鋼,為穩定的生產節奏奠定了基礎。